降本增效 · 一线故事|第二期:小投入撬动大效益
2026-05-25
2025年,降本增效攻坚步履不停,实干奋进热潮持续涌动。此前广西飞南全员献策、百余份获奖提案尽显实干锋芒。
江西兴南不遑多让,全员同心聚力、奋勇争先,用一个个“小改进”撬动一连串“大变化”,让成本曲线一路向下,效益曲线稳步向上。
今天,让我们走进江西兴南,走近这群默默耕耘的人,听他们讲述如何用智慧与担当,在降本增效的路上跑出加速度。
双圆盘阳极板浇铸机,是整个系统的最后一道关键设备。阳极板浇铸过程中,提取机抓取阳极板时,需要钢模顶杆把阳极板顶起来,然后抓取到水槽冷却。整个过程,顶杆频繁起落。问题也随之而来:
阳极板偶尔会粘模
顶杆受力过大,就会弯曲、变形
一旦变形,就无法继续使用
于是,一个让人心疼的循环就形成了:一条顶杆价值数百元,大约40天就要换一条。 换下来的旧顶杆,只能当废铁卖掉,价格低得可怜。
“每次看到好好的钢材就这样废了,心里真觉得可惜。”这是团队最朴素的感受。
带着这份“可惜”,分厂团队一起开了专题会。大家围绕一个点反复讨论:
能不能不整根换,只换坏掉的那一段?
灵感很快变成方案——我们把模具顶杆进行分段式技改:
这不是什么高大上的“黑科技”,却非常贴近现场实际:
顶杆最容易受损的位置集中在局部区域,分段设计正好对症下药。改造完成后,团队一边跟踪运行效果,一边微调结构参数,确保强度和稳定性不打折扣。
小小的岗位微技改,换来实实在在的大效益。
该技改方案落地实施至今已有两年时间,经过长期实操验证,运行稳定、成效显著,每年可为公司直接节约耗材、维修成本近十万元。目前,这项实用高效的降本技改成果已在厂区全面普及。
一条顶杆的“分段人生”,就这样从一队人的“舍不得”,变成了一个厂的共识,又从一个厂的经验,走向了行业,成为精益增效的标杆案例。
在飞南,厂区用水分为两种:高成本、高品质的生产水,以及经过净化处理后回用的回用水。
公司一直强调“零排放”,但长期的运行监测让团队发现了两个矛盾点:
“渴”:车间每个月的生产水消耗量巨大,成本居高不下;
“满”:综合回用水池的液位常年处于高位,处理后的水没有被完全消化,甚至有溢流的风险。
“回用水明明有富余,为什么还要拼命用生产水?”这个疑问,成了团队心里的一根刺。
基于“节水即降本、回用即增效”的思路,团队开始寻找合适的点位,用回用水替代生产水。
经过现场踏勘、水质比对和系统论证,他们锁定了目标:蒸发结晶系统冷却塔。
冷却塔补水对水质要求适中,而厂区回用水指标完全满足冷却系统运行要求,不会造成结垢、腐蚀等问题。
方案很清晰:在现有回用水主管道上开孔,接驳UPVC材质支管,将回用水直接引至蒸发结晶冷却塔作为补水,替代原有的生产水。
核心逻辑就一句话:把“富余的水”用到“需要的地方”,补上设计短板。
整个改造投入多少?仅仅几百元的管材管件成本。
在江西兴南,好的建议从来不会被搁置。
当团队把这份《蒸发结晶冷却塔补水由生产水改为回用水》的方案提交上去后,得到的反馈是:支持,马上干!
从方案讨论到施工验收,仅仅用了一个月的时间。没有推诿,没有阻力,只有“说干就干”的执行力。这种对一线声音的重视,让大家深刻感受到了公司“开源节流”的决心。
目前,该优化措施已稳定运行半年,效果清晰可见:
节约水量:一年可省下过万方生产水;
真金白银:一年直接节省数万元。
这就是实实在在的“小成本、大杠杆、高回报”。
同时,项目进一步提高了厂区回用水利用率,优化了水平衡,助力公司持续稳定实现废水“零排放”——经济效益、环保效益、示范效益,三者兼得;这就是技术降本的魅力!
没有惊天动地的大改造,没有巨额投入的大项目。降本增效的最大潜力,不在报表里,而在车间现场,靠每一个“舍不得”、每一个“看不惯”、每一个“多看一眼、多想一步”的飞南人。
战鼓未歇,征衣不解。还有哪些“看不见的浪费”等待被发现?还有多少“不起眼的细节”藏着新突破?
下一期,飞南资源降本增效的故事还在继续,敬请期待!